近些年我国陆续发现并开发了一批深层或超深层碳酸盐岩油气藏,该类油气藏的特点是储层埋藏深,地层温度高,产层厚度大,储层的非均质性严重,基质中碳酸盐纯度高,自然投产率很低。酸压是该类储层重要的增产措施,酸压工作液的性能直接影响酸压效果,因此该类储层对酸压液体体系具有更高的要求。
影响常规酸压改造效果的关键因素是酸蚀裂缝的有效长度和酸压后酸蚀裂缝的导流能力,而酸蚀裂缝的有效长度是致密碳酸盐岩储集层酸压改造的关键。如何有效获得较长的酸蚀裂缝一直是酸压技术要解决的难题。
为此我公司研发了一系列新型酸压液体体系,它们逐步向具有耐高温、降滤失、缓速、缓蚀、低摩阻、易返排的多性能方向发展,获得更大规模的酸压裂缝和更高的酸蚀裂缝导流能力。
酸压技术业绩表
产品添加剂销售或技术服务 | 施工井次 | 近三年供货业绩累计金额 | 供货区块 | 服务井次日产量 |
胶凝酸 | 160 | 8000万元 |
西南油气田、蜀南气矿、重庆页岩气、延长油田 、长庆油田中石化西南区块、中海油等各油田 |
50-150万方/天 |
自生酸 | 60 | 3000万元 | ||
转向酸 | 100 | 5000万元 | ||
合计 | 320 | 1.6 亿元 |
管柱分段压裂业绩表
产品技术服务 | 施工井次 | 近三年供货业绩累计金额 | 供货区块 | 服务井次日产量 |
裸眼完并管柱分段 | 100 | 3000万元 |
西南油气田、蜀南气矿、重庆页岩气、延长油田、 长庆油田中石化西南区块、中海油等各油田 |
50-150万方/天 |
永久式完井管柱分段 | 50 | 1500万元 | ||
可取式完井管柱分段 | 50 | 1500万元 | ||
合计 | 200 | 6000万元 |
酸压技术业绩表
井号 | 酸化体系产品方量 | 施工后油气测试情况 |
潼深3井 | 自生酸320m³+胶凝酸1480m³ | 145x104m³/d |
潼深4井 | 自生酸320m³+胶凝酸860m³ | 205.0x104m³/d |
高石001-X12井 | 胶凝酸1200m³ | 68.0x104m³/d |
高石001-X37井 | 自生酸240m³+胶凝酸1440m³ | 73.0x104m³/d |
磨溪022-H21井 | 自生酸400m³+胶凝酸1080m³ | 63.0x104m³/d |
磨溪022-H9 井 | 自生酸400m³+胶凝酸1600m³ | 95.0x104m³/d |
高石001-H13 井 | 自生酸320m³+胶凝酸1480m³ | 106.0x104m³/d |
磨溪022-H31井 | 转向酸1720m³ | 83.0x104m³/d |
磨溪022-X7井 | 转向酸1460m³ | 65.0x104m³/d |
磨溪022-H31井 | 转向酸1100m³ | 72.0x104m³/d |
井号 | 酸化体系产品方量 | 施工后油气测试情况 |
黄龙 009-H2井 | 低摩阻酸 720m³ | 85.0x104m³/d |
龙会 006-H3井 | 低摩阻酸 563m³ | 75.0x104m³/d |
高石6井 | 低摩阻酸 120m³ | 14.2x104m³/d |
大深001-X3井 | 低摩阻酸 719m³ | 85.0x104m³/d |
磨溪201井 | 低摩阻酸 40m³ | 66.0x104m³/d |
高石109井 | 低摩阻酸 140m³ | 21.2x104m³/d |